钻头改造增效益

时间:2018-12-17

  


  “报告,15#-Z4桩基钻进过程中发生卡钻现象,已经停止施工,请领导批示。”对讲机那一头,桩基钻孔过程中的老难题又发生了。
  正在进行施工的,是六公司长岭大桥项目桩基钻孔作业。在长桩基施工时,遇到坚硬土层时,钻机振动大,穿过护筒时易发生钻头向一侧倾斜,钻头偏离桩孔设计桩位,提升拆除钻杆时,钻头极易卡在护筒底部。桩机施工的卡钻问题若不解决,会严重影响到桩基质量。
  “有什么方法能解决这个问题呢?”项目总工程师谭强迅速召开技术碰头会,组织技术人员进行研究。项目经理助理井海鹏在会上大胆建议:“能否在钻头上增加一个护圈,发挥钻头自身矫正位置的作用?”这种思路刚被提出,瞬间就吸引了大家的注意。按照这一思路,经过技术团队进行一场头脑风暴,现场操作,很快一种新式钻头设计图纸就画出来了。
  

  技术团队迅速采购了槽钢、钢板,组织人员对旧钻头进行现场改造:将旧钻头割除上卡扣,取一节2米的钻杆割除其下卡扣后,与钻头相连、焊接,并采用3块钢板帮焊加强,在接口高度处设置一层与原钻杆一致的护圈,护圈内均匀设置六块[14糟钢将护圈与钻杆相连,并采用钢筋将上下两层护圈相连以保证其整体性。
  钻头改造完后,井海鹏就带着大家投入到钻孔作业,18个小时后,一根桩基顺利成孔,在拆除钻杆过程中未发生卡钻现象。“改进后的钻头设置了上下两层护圈,当下护圈穿过护筒时,上护圈仍在护筒内起定位作用,当上护圈穿过护筒时,下护圈起定位作用,从而能保证钻头不偏离设计桩位,并在提升拆除钻杆时,不会发生护筒卡住钻头的事故。”谭强对新式钻头赞不绝口。
  

  经过统计,采用旧式钻头卡钻频率约为42%,通过采用新式钻头后,再无卡钻情况出现,卡钻频率降为0,长岭大桥桩基施工进度大大提高。“长岭大桥的232根桩基中,除前期的38根桩基外,剩余194根全部采用了新钻头施工”,谭强说。一个小小钻头改造,使得单根桩基施工平均节约了因卡钻损失的时间约10小时,全桥节约钻孔时间超过2000小时,全桥节约成本约20万元。
  目前,该项发明已获得国家实用新型专利授权。
  文/图 六公司 郭金伟

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